Quand tout tombe à l'eau Il faut parfois attendre un peu pour que l'espoir renaisse...
La proposition de réaliser mes rondelles porte disques par deux sociétés spécialisées dans l'usinage
n'a pas abouti, alors que nous n'avons même pas eu le temps de parler budget..
Ces deux entreprises à qui j'avais communiqué les plans précis réalisée avec un logiciel pro hors de prix
m'ont répondu qu'il y aurait trop d'étapes et de changements d'outils, bla,bla,bla ! ! !....
Bien entendu, ce discours sans queue ni tête cache une tout autre raison difficilement avouable....
J'ai donc perdu mon temps à attendre que ces messieurs passent aux aveux !
En attendant, et pour rester au chaud, je me suis consacré à d'autres travaux moins pressants, mais de toute façon à faire..
J'ai entre autre fabriqué un support pour remettre en place un monnayeur, débobiné un" trip solenoid" SEEBURG qui fonctionnait en 24 volts
pour le rebobiner avec du fil bien plus fin, mais bien plus long pour qu'il fonctionne en 110 volts,
j'ai installé le tout sur l'accumulateur de crédits qu'on m'avait généreusement offert, Réalisé le câblage éléctrique,
et enfin inséré des pièces de monnaie dans la fente pour vérifier que ça fonctionne

"Super good" c'est toujours ça de fait !
Après avoir fait le tour du monde des marchands de tissus, j'ai finalement trouvé au Canada une vendeuse qui possédait une chute de deux mètres d'un tissu
ressemblant à s'y méprendre à celui qui se trouve d'origine entre la grille et le haut parleur. Le colis est arrivé la semaine dernière, il sera installé bien plus tard
lorsque j'aurais finalisé la remise en état de la caisse du jukebox, soit pas avant 3-4 mois. Je comptais me mettre sur la refabrication des baguettes en alu qui ornent
le contour de la caisse, mais une bonne nouvelle est arrivée entre-temps et a un peu modifié mes plans. J'ai récupéré ce vendredi un ancien four ayant appartenu
à un prothésiste dentaire qui cuisant "ses dents" en céramique. Parfait pour fondre l'alu que je compte ensuite couler dans mon moule.
Au programme de samedi, je comptais fabriquer un outil de brunissage avec une bille et un roulement pour rendre la surface du moule lisse comme un miroir
ce qui est une obligation si on veut que le démoulage ne soit pas une torture, et que la pièce de fonderie ait un aspect propre.
Le four installé dans mon atelier, et prêt à être branché me faisait de l'œil, je n'ai pu résister plus longtemps à le mettre sous tension pour vérifier son bon fonctionnement...
Malheur: immédiatement une fumée s'est dégagé du boitier de régulation puis un grand clac, puis plus rien
Une fois le capot ouvert, soulagement, ce n'était que les deux condensateurs X2 de 100nf 250V. en tête d'alimentation qui avaient rendu l'âme.
Je les remplace par les même avec une tension de claquage de 1000V et zou, je repars essayer...La carte et les afficheurs s'éclairent mais pas de lecture de la température.
Le bazar est en défaut, la sonde semble en cause (Thermocouple en céramique résistant à 1800°c) Ca coute une blinde ce truc !
Pas d'affolement, je branche le thermocouple sur un appareil de mesure portable, et là, ça marche. La carte de gestion est en cause dans la panne,
je redémonte, fais quelques mesures, et un contrôle visuel, Je décèle une ondulation résiduelle à l'oscillo sur une des tensions d'alim, je remplace les capas,
contrôle l'évolution de l'amplification confiée à un AOP type LM741 sur l'entrée sonde de la carte, tout est normal, mais toujours pas de démarrage de la chauffe,
et afficheur en défaut..Il est 22H00, rien n'a avancé, c'est comme si j'étais resté devant la télé toute la journée..
Dimanche, 8H00 je suis remonté comme un coucou suisse, va falloir trouver une solution ! La carte de régulation de température est composée d'une multitude de CI logiques
pas la moindre trace d'un microcontrôleur, et sans schéma, c'est peine perdue. Je cherche et trouve le remplaçant idéal sur Ali Express Hop commande passée...
Il faut tout de même que je puisse mettre en chauffe ce foutu four, et une idée me traverse l'esprit: J'utilise un contrôleur de température pour mon four qui me sert à cuire
ma peinture thermolaquée, mais la sonde est conçue pour résister à 250°c seulement..Echange de sonde par celle d'origine du four, raccordement sauvage provisoire.
On met l'inter sur ON, et on attend...Conso: 10A sous 230Volts, ça casse la croute ce petit truc! Une heure pour atteindre le 750°c nécessaires pour que l'alu en fusion devienne bien liquide,
mais quel bonheur de voir que les mètres cubes de copeaux de tournage que j'avais soigneusement conservé vont pouvoir resservir à fabriquer de nouvelles pièces.
Seul inconvenient les copeaux sont gras et s'enflamment dans le four.. Il va faloir les dégraisser avant de les refondre

J'ai coulé deux petits "lingots" d'alu dans le premier cylindre en acier qui trainait sur l'établi, le resultat est encourageant, je finis le week-end" en préparant une nouvelle face avant
pour le controleur de température, et découpe à la fraiseuse le logement dans lequel il viendra prendre place.
Ma belle fille travaille très bien le chocolat, mon fils l'imprimante 3D, quelques une de leurs créations...

- PC02.jpg (81.16 Kio) Consulté 454 fois
Ilove Chantal

une restauration réussie, c'est quand les gens croient que l'objet est "dans son jus"